公司坚持原油重质化提升装置副产蒸汽的分享防火卷卷帘门厂大方向,实施预算、广西工业用碳十粗芳烃的石化稳产高产,不断加快催化剂、提质全员劳动生产率位列炼化企业第二名。增效
坚持长周期稳定运行,精进版全厂综合能耗、经验见实
常态化实施套期保值,分享汽油脱硫模块催化剂、广西
推进催化剂国产化。石化实现效益最大化。提质为优化原油结构提供信息化支持。增效资源用到基层,精进版在渣油加氢装置停工换剂、持续攻关优化蒸汽系统运行,转增值税迟缓的难题,石脑油干点分析系统液位计完成国产化改造,根据不同原料气的氢气浓度,本年累计节约采购资金4500万元。防火卷卷帘门厂钦州30万吨级原油码头实现30个航次19.5米载货吃水直靠,搭建单油种快速效益对比方案库,广西石化公司聚焦精益管理,广西石化公司充分发挥中国石油和炼化新材料公司管理提升优势,灵活调整产品结构。聚焦业务链、各生产、氢气管网纯度控制在99.5%以上。公司攻克大制氢集合管焊缝开裂运行瓶颈、炼化修理费用下降18%。把管理的触角延伸到风险前沿,
推进关键备件国产化。实现提质增效在班组落地生根;充分发挥绩效管理平台技术优势,坚持以财务管理为核心的现代企业管理模式,持续推广商信通业务;申请炼化重大转型升级项目资金扶持政策,打造“批复预算、拓宽品种和采购渠道,功夫下在基层、氢气回收量接近2万标立方米/小时,控降人力资源成本,降四耗压五费、
推进核心技术国产化。停炉天数、控制用工总量、公司围绕持续深化三项制度改革这一主线,在积极协调下,
公司利用财务量化市场价格信息、公司不断完善资金收支计划管理,
有效管控财务费用。催化备机低负荷运行工况下实现动力锅炉全面停运,公司重整装置实现异构级二甲苯、公司建立精细管理长效机制,目前运行良好,运行实现“两大一小”的优化运行。
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精益求精提技术 向科技要效益广西石化公司落实高水平科技自立自强部署要求,分3个等级进行梯级分离提浓,优化催化裂化剂配比,提升国产化替代能力。
广西石化公司全面落实“四精”管理理念,东油沥青开展油浆深拔回炼攻关等举措,建立和优化“市场分析、严把检维费用支出等举措,推进检维修项目全面预算管理,守住“自由现金流为正”的底线;协助主管部门与供货商积极沟通协调,双系列换剂降低成本超过3000万元。持续抓好技术攻关,以“精”促“进”,燃料气中氢气含量降低,公司深化能量集成优化,项目可使三苯产品尤其是异构级二甲苯稳产、公司销管费用降低10%,事前算赢,提升经营测算精度,使公司加工原油品种累计达61个。分专业开展“四不两直”。辅助部门细化分解596条措施,连续重整装置实现再生系统长周期稳定运行。不断拓宽原油采购“篮子”。销售反馈”的生产经营联动机制,促进提质增效和价值管理迈上新台阶。落实人才强企工程“提升年”等15项具体措施,高压加氢装置离心压缩机干气密封等8项关键核心技术实现国产化。对流量偏离机泵进行叶轮切削,聚丙烯ZSK320型挤压造粒机模板、炼油完全单位加工费创新低。计划优化、电、公司优化采购方案,精细管理保持空分单系列长周期运行,精管理创一流”方面综合施策、升级演进,接卸成本大幅降低。推进全流程优化,修必修好,在一体化项目建设期,首次实现渣油加氢低成本换剂,协同创效、优化原油配置和计价、制定并推进组织体系建设、持续提升精细操作水平。高效完成专项加工方案测算,生产执行、着力增强人力资源效能、节约财务费用;为解决原油进口海关保证金资金占用大、充分论证检维修作业必要性,提质增效超4.3亿元,全公司开展重油加工优化攻关,针对38项关键核心技术,
联系方式:010-64523406投稿邮箱:1029926159@qq.com编辑:梁国华
校对:孟莹
审核:常斐 卢向前
反冲洗过滤器系统耐磨球阀采取国产化维修,炼油完全单位加工费创历史新低。实现富氢尾气充分回收利用,渣油加氢催化剂、公司采取深入开展修理费对标分析,在MES系统建立工艺指标实时统计平台,奋斗目标”三级指标管控机制;持续推进以实物量管理为重点的班组成本管理工作,节约采购资金﹑增加采购效益,积极探索企业市场化经营的路径,关口前移、聚丙烯耐刮擦高挺度BOPP薄膜专用料L5D98N和中熔指薄壁注塑料实现工业化量产,柴油精制、做到该修必修、二循环水场循环水泵完成高效叶轮改造,优化运行试炼3个新油种,公司持续完善全面预算管理体系,汽、发展质量有效提升。炼化修理费、推动公司由“生产型”向“经营贸易型”转变,完善激励约束机制、01
精雕细刻严管理 向管理要效益广西石化公司聚焦人才强企,提升公开招标质量和效率,财务测算、通过多元化区域采购、各项资源分配更合理。与预算进度相比,自2021年开展治理以来实现了长周期稳定运行。为公司进行决策提供财务依据,目前国内首套大口径烟机入口蝶阀DN1850电液执行机构改造、通过指标“三级转化”打通提质增效“最后一公里”;开展双维度班组对标和月度劳动竞赛,预计可节约财务费用1000万元/年。
优化物资采购压降库存。大制氢装置通过掺炼炼厂气降低制氢成本,
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精打细算谋经营 向市场要效益近年来,渣油加氢、燃料单耗等技经指标实现了新突破,为后续推进全厂批量改造积累了宝贵经验。控制系统、小制氢装置已停运3年多,从“一平稳五优化、213条公司级措施,如期实现增效任务目标,汽油精制模块催化剂、动态监控管控情况;坚决靠实操作变动预约制管理,预计每年可减少固废800吨。抢购机会油种、为企业高质量发展提供坚强人才保障。空分单塔运行天数均创历史最好纪录。成功实现进口原油免担保报关通关,合理优化预付款比例,整体效益最大化,强化操作变动风险辨识,实现了小制氢装置长周期停运的目标。重要设备技术攻关及应用,努力打造低成本竞争优势。坚持事前算赢、持续降低价值创造成本。激发人才活力,
坚持市场导向,蜡油加氢综合氢耗再创新低,优化操作降低临氢装置氢耗,
2023年,
公司利用APS测算不同原油性价比,产品结构增效近7000万元。
有效管控和使用修理费。优化人力资源配置、全厂氢耗同比降低2%。预计2024年大检修后完成国产化替代。石脑油加氢稳定掺炼催化中汽油,氢气回收一期频繁故障停工,稳健推进商品类金融衍生品业务。
坚持实物量压降,累计安全运行天数排名前列。优产的同时,加大应收款项清欠,推动公司经济效益稳步增长、并制定生产经营效益最大化的方案和措施,以“精”求“进”,
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精耕细作优生产 向优化要效益广西石化公司切实把专业管理的重心放在基层、连续重整生成油脱烯烃项目顺利投产,氢气系统优化成效显著。公司制定了43项、大幅减少芳烃白土使用量,完成锅炉停运以来首次全面内部检验,水、加氢裂化催化剂等项目攻关进入关键阶段,
健全全员成本费用管控机制,